Tu-104 styrtet i Irkutsk (1976)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 10. oktober 2021; checks kræver 5 redigeringer .
Aeroflot Flight 3739

Tu - 104A Aeroflot
Generel information
datoen 9. februar 1976
Tid 08:15 (00:15 Moskva-tid )
Karakter Forulykkede ved start
årsag Ikke etableret MAP-
udtalelse : besætningsfejl og overtrædelse af tankning
Placere Irkutsk lufthavn ( RSFSR , USSR )
Koordinater 52°15′42″ s. sh. 104°24′37″ Ø e.
død
Sårede 78
Fly
Model Tu-104A
Flyselskab Aeroflot (East-Sibirian UGA, Irkutsk OJSC)
Afgangssted Irkutsk
Mellemlandinger Tolmachevo , Novosibirsk Koltsovo , Sverdlovsk
Bestemmelsessted Pulkovo , Leningrad
Flyvningen 3739
Tavlenummer CCCP-42327
Udgivelses dato 26. november 1956
Passagerer 104
Mandskab ti
død 24
Sårede 78
Overlevende 90

Tu-104-styrtet i Irkutsk i 1976  er en flyulykke , der fandt sted den 9. februar 1976 i Irkutsk med et Aeroflot Tu-104A- fly , hvoraf 24 mennesker døde.

Fly

Tu-104A med halenummer 42327 (oprindeligt - L5421, fabrik - 66600201, seriel - 02-01) blev frigivet af Omsk Aviation Plant den 26. november 1956 og gik i december ind i Statens Forskningsinstitut for Civil Luftfart . I september 1957 satte dette rutefly adskillige verdensrekorder, hvorefter det inden den 12. december samme år blev overført til hoveddirektoratet for den civile luftflåde , som sendte det til 1. Irkutsk-eskadron i det østsibiriske territorialdirektorat. den civile luftflåde. Ifølge rapporter havde passagerflyet oprindeligt en kabine med 70 sæder, men blev senere ombygget til 85 sæder. På tidspunktet for styrtet havde flyet 22.069 flyvetimer og 10.308 landinger [2] .

Besætning

Besætningen på flyet var fra 201. flyveskadron og havde følgende sammensætning [3] :

Katastrofe

Flyet opererede flyvning 3739 på ruten Irkutsk - Novosibirsk - Sverdlovsk - Leningrad . I alt steg 99 voksne passagerer ombord (hvilket ikke er helt klart med en 85-sæders kabine), inklusive 6 borgere fra Mongoliet . Besætningen tillod også yderligere fire passagerer at gå ombord med billetter, men uden sæder, hvoraf to var placeret på toilettet og to i forhallen. Også den voksne søn af flyveradiooperatøren I. G. Firstov, som var i cockpittet, kom om bord. Det er værd at bemærke, at alle disse fem ekstra passagerer ikke var opført på lastedokumenterne. Himlen over Irkutsk var på det tidspunkt delvist dækket af skyer, en sydøstlig vind blæste, og sigtbarheden var mere end 10 kilometer [3] .

Klokken 08:14 (03:14 Moskva-tid ) i morgentusmørket begyndte Tu-104 at lette ved en magnetisk kurs på 116°. Men allerede under start begyndte det at dreje til højre, så roret blev afbøjet til venstre med 20-25 ° med betydelig indsats. Efter at have nået en angivet hastighed på 300-318 km/t lettede ruteflyet fra landingsbanen (landingsbanen) , mens piloterne allerede havde sat roret tilbage til neutral position, mens de samtidig afbøjede krængerne for at skabe en højre bred , sandsynligvis for at parere øjeblikket fra sidevinden. Men umiddelbart efter starten dukkede et stigende højrerul op, så flyet begyndte at drive til højre, og efter at have steget 30 meter, begyndte det hurtigt at miste højde. 7-8 sekunder efter start fra landingsbanen, 129 meter til højre for den og 180 meter fra dens sydøstlige ende, fanget en Tu-104 med en hastighed på 165° med en højre bred tæt på 70° snedækket jord med dets højre vingeplan [3] .

Samtidig fulgte Tu-154B board 551 fra det nordkoreanske selskab Chosonminhang rullevejen (Taxiway) nr. 2 , som tidligere var landet og nu taxerede til Taxiway nr. 1. Dens chef, Kravchenko, så Tu- 104 skyndte sig hen imod dem og skiftede hurtigt mellemmotoren til starttilstand (venstre og højre var allerede blevet slukket på det tidspunkt). Tu-104'eren, 92 meter fra det første kontaktpunkt, styrtede ned i jorden med sin stævn, og efter få meter ramte den betonklodser, som rev en del af venstre fløjkonsol af. Tu-104'eren krydsede rullevej nr. 1 og skyndte sig bag Tu-154'eren og beskadigede højre side af skroget og højrefløjet med affald. Efter at have lettet fra en 4,4-5 meter høj skråning bag rullebanen fløj flyet 30 meter og styrtede igen ned i jorden 480 meter til højre for startbanens akse og 80 meter til endestykket . Fra sammenstødet blev flykroppen revet i tre dele, hvoraf den midterste blev hårdest beskadiget. I dette tilfælde var der ingen brand, da det lykkedes besætningen at lukke brandhanerne af [2] [3] .

Som følge af ulykken døde chefen, andenpiloten, navigatøren, flymekanikeren, flyveradiooperatøren, stewardesse-instruktøren, stewardessen (Aksamentova) samt 8 passagerer, inklusive søn af flyveradiooperatøren. på stedet. Senere døde en navigatørelev, en stewardesse (Surkov) og 7 passagerer på hospitaler inden for en uge. I alt omkom således 24 personer i styrtet: 9 besætningsmedlemmer og 15 passagerer. Stewardessen (Ushakova) og 77 passagerer fik forskellige skader [3] .

Årsager

Efterforskning

Ifølge de foreløbige konklusioner opstod der under startkørslen langs landingsbanen et vendemoment til højre, og umiddelbart efter starten fremkom en højrerulning, som ikke blev pareret af betjeningen. Der var således en mistanke om, at der var en ændring i det højre vingeplans lejeegenskaber, hvilket medførte en aerodynamisk ubalance mellem det og det venstre plan [3] .

For at finde sandheden blev det rigtige fly sendt til statens forskningsinstitut ERAT GA , hvor det blev konkluderet, at vingen ikke var beskadiget, før den ramte jorden, og dens mekanisering var fuldt operationel. De gennemførte også flyveprøver på samme type fly. Direkte på arten af ​​Tu-104'erens flyvning i intervallet mellem adskillelse fra striben og før kollisionen med jorden, kom TsAGI til følgende konklusion [3] :

  1. Flyet lettede fra landingsbanen ved kraftigt at tage roret "på sig selv" med adgang til angrebsvinkler over de tilladte. Den efterfølgende afbøjning af rattet "væk fra dig", og derefter en sekundær, meget mere energisk overtagelse af rattet "mod dig selv", førte til, at angrebsvinklerne efter adskillelsen også var højere end de tilladte dem (mere end 10,5 °).
  2. Den kontinuerlige udvikling af vinkelhastighed kan kun forklares ved tilstedeværelsen af ​​et konstant krængningsmoment på 15.000 kGm , som kan være forårsaget af asymmetrisk brændstofpåfyldning.
  3. Effektiviteten af ​​de tværgående kontroller ved angrebsvinkler på 10,5-13° gør det muligt at balancere flyet i nærvær af et krængningsmoment på 15.000 kGm. I dette tilfælde er de krævede afbøjningsvinkler for slagroerne omkring 6-7°.
  4. Luftfartøjets adfærd fra tidspunktet for afgang i nærvær af dette krængningsmoment er i overensstemmelse med afvigelserne i kontrollerne opnået fra fortolkningen af ​​MSRP-12-96 . Under flyets rotation med en betydelig vinkelhastighed, fra det 67. sekund fra tidspunktet for starten af ​​start , opstod stall-fænomener ved vingespidsen.

Endelig konklusion

Efter afløftning af luftfartøjet, når angrebsvinklerne overstiger 2-3°, er de angrebsvinkler, der er fastsat i flyvehåndbogen , og som er 3-4° mindre end angrebsvinklerne ved begyndelsen af stallingen var flyets laterale kontrollerbarhed forringet. Dette kunne lettes af tilstedeværelsen af ​​rulningshastighedsvinkler til højre umiddelbart efter start som et resultat af, at besætningen parerer en sidevind på 5-7 m/s (på tidspunktet for afløftning observeres der afvigelser for at skabe et højre rulning vha. 1,5–2° med en stigning derefter til 5°), hvilket førte til en stigning i angrebsvinklen på højre fløj. De udførte flyvetests viste, at under flyvningen af ​​Tu-104-flyet i en rulning i nærværelse af en vinkelhastighed af rullen, opstår der en krænkelse af den laterale kontrollerbarhed: kræfterne på rattet forsvinder, der opstår rystelser, den vinkelmæssige rullehastigheden udvikler sig uden tilsvarende afvigelser af krængerne. Styrbarheden genoprettes kun efter en skarp tilbagevenden af ​​rattet fra sig selv og et fald i angrebsvinklen. Et lignende fænomen er ikke stødt på før i driften af ​​Tu-104, og flyvetests til undersøgelsen er ikke blevet udført. I denne flyvning kunne krænkelsen af ​​den laterale kontrollerbarhed manifestere sig i overkompensation af ailerons, hvilket var uventet for besætningen. Under flyveforhold i lav højde kunne pilotens handlinger for at afbøje krængerne for at trække sig tilbage fra det højre rulning ikke forhindre flyet i at falde ned og kollidere med jorden. For at genoprette lateral kontrollerbarhed, ifølge flyvetests, kræves en øjeblikkelig skarp tilbagevenden af ​​rattet "væk fra dig" (ca. 20 ° på 1 sekund), hvilket ikke kan realiseres under start under forhold med nærhed til jorden.

Afvigende mening fra MAP -repræsentanten, der var medlem af kommissionen : Årsagerne til katastrofen er:

  1. Asymmetrisk påfyldning af flyet - 1300-1500 kg mere brændstof blev fyldt i højre plan end i venstre plan, hvilket krævede yderligere afbøjning af ailerons og komplicerede styringen af ​​flyet.
  2. En række fejl begået af piloten under start:
    • stigning i angrebsvinklen efter liftoff ud over det tilladte, undladelse af at træffe foranstaltninger til at slukke AUASP -signalet (brændt i mere end 8 sekunder);
    • start med stigende højre bred og undladelse af at tage energiske foranstaltninger for at eliminere den (rattet "væk fra dig" blev ikke givet, ailerons på højre bred var ikke fuldt givet, roret blev ikke brugt);
    • for tidlig motorstop.
  3. Som et resultat af dette steg den højre rulning med et samtidig fald og stød på jorden.

Se også

Noter

  1. https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19760209-0
  2. 1 2 Tupolev Tu-104A Halenummer: CCCP-42327 . Russianplanes.net. Hentet 19. maj 2013. Arkiveret fra originalen 23. maj 2013.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Nedstyrtning af Tu-104A-flyet fra UGA i Irkutsk . airdisaster.ru. Dato for adgang: 19. maj 2013. Arkiveret fra originalen 22. januar 2013.